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      直進(jìn)式拉絲機(jī)工作原理

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      直進(jìn)式拉絲機(jī)工作原理

      * 來(lái)源 :http://www.zjgdsb.cn/news_detail/id-7.html* 作者 : 冠和機(jī)械 * 發(fā)表時(shí)間 :2014-09-16 * 瀏覽 : 90843

          在直進(jìn)式拉絲機(jī)控制中采用變頻調(diào)速具有配置簡(jiǎn)練、邏輯清晰、成本下降的特點(diǎn),同時(shí)本文還詳細(xì)介紹了hc-MD320變頻器在拉絲機(jī)上的應(yīng)用。

       

          關(guān)鍵詞 直進(jìn)式拉絲機(jī) 同步 變頻控制

          金屬制品是冶金工業(yè)中的重要一環(huán),但在我國(guó)該行業(yè)卻是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié),機(jī)械、電氣設(shè)備陳舊,阻礙了行業(yè)的發(fā)展。在金屬加工中,直進(jìn)式拉絲機(jī)是常見(jiàn)的一種,在以前通常都采用直流發(fā)電機(jī)-電動(dòng)機(jī)組(F-D系統(tǒng))來(lái)實(shí)現(xiàn),現(xiàn)在隨著工藝技術(shù)的進(jìn)步和變頻器的大量普及,變頻控制開始在直進(jìn)式拉絲機(jī)中大量使用,并可通過(guò)PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)拉拔品種設(shè)定、操作自動(dòng)化、生產(chǎn)過(guò)程控制、實(shí)時(shí)閉環(huán)控制、自動(dòng)計(jì)米等功能。 

          采用變頻調(diào)速系統(tǒng)的直進(jìn)式拉絲機(jī)技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能顯著,調(diào)速范圍在正常工作時(shí)為30:1,同時(shí)在5%的額定轉(zhuǎn)速時(shí)能提供超過(guò)1.5倍的額定轉(zhuǎn)矩。 

          本文以桐廬冠和線纜廠生產(chǎn)不銹鋼絲的直進(jìn)式拉絲機(jī)變頻改造為例,來(lái)說(shuō)明變頻控制的應(yīng)用過(guò)程及效果。

       

          直進(jìn)式拉絲機(jī)變頻控制系統(tǒng) 

          該直進(jìn)式拉絲機(jī)主要對(duì)精軋出來(lái)的不銹鋼絲進(jìn)行牽伸,設(shè)計(jì)的工藝要求為:

      (1)最高拉絲速度600m/min;

      (2)加工品種主要三種,分別是進(jìn)線2.8mm→出線1.2mm、2.5mm→1.0mm、2.0mm→0.8mm;

      (3)緊急停車斷頭不多于2個(gè)。 


          直進(jìn)式拉絲機(jī)是拉絲機(jī)中最難控制的一種,由于它是多臺(tái)電機(jī)同時(shí)對(duì)金屬絲進(jìn)行拉伸,作業(yè)的效率很高。不象以前經(jīng)常遇到的水箱拉絲機(jī)和活套式拉絲機(jī),允許金屬絲在各道模具之間打滑。同時(shí)它對(duì)電機(jī)的同步性以及動(dòng)態(tài)響應(yīng)的快速性都有較高的要求。由于不銹鋼材料特性比較脆,缺少像高碳鋼絲或者鋼簾線那樣的韌性,比較容易在作業(yè)過(guò)程中拉斷。

          本系統(tǒng)共有8臺(tái)11KW變頻器。系統(tǒng)的電氣配置為活套一臺(tái),安裝在第一級(jí),作用是將成卷的不銹鋼絲牽引到拉絲部分,由于活套可以自由打滑,因此這臺(tái)電機(jī)不需要特別的控制。拉絲部分共有六個(gè)直徑400mm的轉(zhuǎn)鼓。每個(gè)轉(zhuǎn)鼓之間安裝有用于檢測(cè)位置的氣缸擺臂,采用位移傳感器可以檢測(cè)出擺臂的位置,當(dāng)絲拉得緊的時(shí)候,絲會(huì)在擺臂的氣缸上面產(chǎn)生壓力使得擺臂下移。最終是收卷電機(jī),該部分采用自行滑動(dòng)的錐形支架,整個(gè)過(guò)程卷徑基本不變化,因此不需要用到卷徑計(jì)算功能。八臺(tái)電機(jī)功率采用變頻專用電機(jī),同時(shí)帶有機(jī)械制動(dòng)裝置。

          直進(jìn)式拉絲機(jī)的系統(tǒng)邏輯控制較為復(fù)雜,有各種聯(lián)動(dòng)關(guān)系,由PLC實(shí)現(xiàn)。同步方面的控制則全部在hcMD320變頻器內(nèi)部實(shí)現(xiàn),不依賴外部控制。 

          其工作原理是:根據(jù)操作工在面板設(shè)定決定作業(yè)的速度,該速度的模擬信號(hào)進(jìn)入PLC,PLC考慮加減速度的時(shí)間之后按照一定的斜率輸出該模擬信號(hào)。這樣做的目的主要是滿足點(diǎn)動(dòng)、穿絲等一些作業(yè)的需要。PLC輸出的模擬電壓信號(hào)同時(shí)接到所有變頻器的AI2(AI1也可以)輸入端,作為速度的主給定信號(hào)。各擺臂位移傳感器的信號(hào)接入到對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)鼓驅(qū)動(dòng)變頻器作為PID控制的反饋信號(hào)。根據(jù)擺臂在中間的位置,自己設(shè)定一個(gè)PID的給定值。這個(gè)系統(tǒng)是非常典型的帶前饋的PID控制系統(tǒng),一級(jí)串一級(jí),PID作為微調(diào)量。 

          之所以選擇hcMD320變頻器,就在于它能輕松實(shí)現(xiàn)主速度跟隨加PID微調(diào)的功能,而無(wú)須額外的控制板。在本系統(tǒng)中參數(shù)設(shè)置如下: 

      F0-03=2:主頻率源X為AI2 

      F0-04=8:輔助頻率源Y為PID 

      F0-07=1:頻率源選擇為主頻率源X+輔助頻率源Y 

      FA-00=0:PID給定源為數(shù)字鍵盤給定 

      FA-01=4:PID的設(shè)定值(該值的基準(zhǔn)值為系統(tǒng)的反饋量) 

      FA-02=0:PID的反饋值A(chǔ)I1 

      FA-03=0:PID的作用方向(當(dāng)反饋信號(hào)大于PID的給定時(shí),要求變頻器頻率輸出下降,才能達(dá)到PID平衡) 

      FA-05=25:PID的P值 

      FA-06=1:PID的I值 

      FA-07=0.08:PID的D值 

      FA-08=0.1:PID?的采樣周期 

      FA-09=0:PID的偏差極限 

          由于系統(tǒng)的穩(wěn)定在很大程度上取決于PID作用,因此對(duì)其參數(shù)的整定必須考慮周全,在低速、高速、升速和降速等情況都予以考慮。另外在本系統(tǒng)中必須加入微分限幅。


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